您现在所在的位置是:主页 > 电气百科 >

高压笼型水阻柜突然跳闸的几个原因分析

时间:2022-05-12 09:14 点击:

                   高压笼型水阻柜突然跳闸的几个原因分析

 


       很多客户反映水阻柜在使用一段时间后出现突然跳闸的现象,希望我们能给出一些常见的跳闸故障原因,
分析原因时必须掌握详细的故障现象,了解现场情况,才能准确快速的解决问题。在电机起动过程中,观查
电流表的指示大小,听磨机起动的声音变化,对判断跳闸原因起关键作用。



1.起动瞬间即跳闸
          在主回路真空接触器闭合后随即跳闸,但电流表指示仅50A左右,磨机只是摆动了一下,真空接触器
吸合释放间隔非常短,即可认定电流速断保护或差动保护动作跳闸。造成此种故障的原因及相应解决方法分
为以下几种:

2.水电阻阻值太小
         在正常使用中水电阻阻值变得太小,起动电流过大。其原因为夏季环境温度高或起动消耗在水电阻的能
量使得溶液温度升高造成水蒸发,溶液浓度变大,所以阻值变小,一般加水至标准水位即可正常起动。

3.负载过大
        磨机前后瓦润滑状况不好,使得起动负载过大,尤其冬季环境温度低,虽然润滑油已加热,但经过磨瓦
后的回油温度仍很低,达不到规定的35℃。另外磨体内研磨体分布不均,也会加重起动负载。因此在起动设备
前,必须开起润滑设施同时辅传盘磨,这样既能保证良好的润滑状况,又均布了研磨体。实际工作中,多次起
动瞬间即跳闸都是因负载过大造成,打辅传转几圈磨,开机便正常起动了。

4.滑环短路
        此电机滑环室为内置密闭式,运行中碳粉易滞留室内,且滑环冷却效果不好,所以碳粉极易粘附在滑环内
侧,运行一月粘附厚度近两毫米。因此在出现水电阻阻值太小、负载过大或一般过负载的情况发生时,因碳粉粘
附在滑环内侧而造成对轴短路放炮,甚至烧结滑环表面。为了避免这种状况发生,只能定期清理碳粉。

5.起动电阻不平衡
         水电阻的绝缘筒或绝缘管机械磨损,造成绝缘介质破损,或绝缘介质厚度变薄,起动时电流击穿。以上情
况使得三相电阻不平衡,起动时差动保护动作跳闸。判断方法可用说明书中的欧姆法,或吊起上箱体直接检查,
但比较费时费力。对于损坏的绝缘器件只能更换。


6.起动过程中跳闸
         电机在起动过程中,电流表显示250A以上,且听磨机声音感觉转速上升比正常时快,在起动30秒左右跳闸,
过电流保护动作。遇到这种情况首先考虑水电阻阻值偏小,原因及处理方法与水电阻阻值太小相同。若液位正常,
则可认定是负载偏大造成,按负载过大情况处理。过电流跳闸是电机起动跳闸故障中最常遇到的,一般比较容易处
理。


7.起动过程结束切除水电阻时跳闸
     电机运转50秒后切除水电阻,短接真空接触器动作后立即跳闸,故障原因有以下两种:
水电阻阻值偏大
因溶液渗漏、蒸发使液位下降后补水,或碳酸钠化学反应减少,再有冬季温度低,碳酸钠溶解度低,都会导致水电
阻阻值偏大。在起动运转时,电流表稳定在210A上下,磨机加速声音低沉,50秒内电机转速达不到90%以上,大
概只有75%,所以短接真空接触器闭合时,使负载突然加大,电流有一个很大的阶跃,表显示达到300A,致使电流
速断保护动作跳闸。因此针对以上情况,用伴热带缠绕水电阻箱体加热来保持冬季溶液的温度;向溶液中添加碳酸钠,
降低水电阻阻值是很好的解决办法。抽取溶液化验浓度计算添加碳酸钠重量,有些耽误时间,所以根据现场观测情况,
逐步添加定量的碳酸钠,观察起动效果,是一种很好的途径,只要满足起动即可。

电极表面附着污物致使起动电阻偏大
水电阻经过一定时期的使用,电极表面附着污物使得起动电阻偏大,故障现象与水电阻阻值偏大时几乎一样,很不好
判别。若起动器使用五年以上发生此故障现象,则应考虑电极污物原因。清洗电极污物的方法可按说明书用浓度为30
%的强酸刷洗即可。